電焊作業之中焊接煙塵和有害氣體的防護
電焊作業之中焊接煙塵和有害氣體的防護
隨著經濟的發展,電焊的危害越來越明顯。了解焊接煙塵和有害氣體的危害,采取適當措施保護安全,改善焊工的工作條件,保護焊工的健康,是我們普遍關注的課題。
電焊是工業生產之中的重要工序之一。焊接煙塵對焊工健康的危害早在20世紀30年代就已引起人們的重視,隨著經濟的發展,電焊的危害越來越明顯。近年來,有報道稱,電焊工長期吸入電焊煙塵導致塵肺和慢性錳中毒。了解焊接煙塵和有害氣體的危害,采取相應措施做***安全防護,改善焊工的工作條件,保護焊工的健康,是一個普遍關注的課題。今天,廣綠小編與***家分享焊接煙塵和有害氣體防護知識。
電焊作業之中焊接煙塵及有害氣體的防護
焊接車間通風除塵措施
通風除塵措施是控制焊接煙塵污染的主要手段,采用綜合通風和局部通風。
1.1局部通風措施
局部通風措施是在焊接作業點設置防塵罩,不擴散煙塵排放。這種方法不僅節省了風量,而且效果******。工人的呼吸帶沒有被污染。通風技術宜采用一般局部通風。其效果的關鍵是設計合理的遮蓋形式,既不影響工人的作業,又能有效地捕捉煙塵。
1.2綜合通風
綜合通風是利用風機或自然風壓使室內空氣有組織地流動,以降低車間之內的煙氣濃度。其關鍵是合理組織氣流。一般來說,綜合通風方式用風量***,能耗***。***別是在寒冷地區,通風散熱問題更加突出。目前,綜合通風方式作為輔助措施較多。有下列幾種綜合通風方式。在工廠鄰近設置軸流式排氣扇,在工廠之中很常見。使用***流量軸流風機將空氣吹到工作位置,以分散焊接粉塵,***別是在夏季。這種方法雖然可以降低工作場所的粉塵濃度,但會將粉塵吹到車間,污染其他作業人員的環境,不能解決粉塵對車間的污染。
1.2.2排煙裝置
早在20世紀50年代,按照后蘇聯的方法,在廠房的適當高度,約7-9m處設置了機械通風裝置,認為在這個高度處,煙氣積聚量***,濃度高,有利于排放***量煙霧。這樣可以降低車間之內的煙氣濃度,對車間的通風起到積極的作用,車房的效果比較明顯,但工人的工作區域仍處于污染狀態。
1.2.3屋***風機排煙方式
在屋***設置多臺風機,將上升到車間下部的煙排除。夏天,可以從門窗里面補充新鮮空氣。在南方的冬天,有必要把熱空氣送到室內。這種方法在南方和北方都有使用。如果氣流組織***,車間換氣次數合理,也能取得******的效果。
1.2.4室內空氣循環的綜合通風方式
該方式是將室內含塵空氣排盡,凈化之后再排回室內,使空氣在室內循環。從而降低室內空氣之中的煙霧濃度。
電焊煙塵除塵器存在問題
2009年3月末,公司制造部電焊站電焊煙塵除塵工程制造廠制造安裝,4月12日投入使用,共13臺。每個焊接站均設有相應的除塵吸點。當時,78個焊接站設置了78個除塵點。焊接煙塵除塵器投入使用一段時間之后,發現了一些問題,其中主要問題是:除塵點使用的吸臂軟管材質容易損壞,吸管連接容易松動,吸管喇叭口容易脫落,而且除塵除塵不及時,***別是吸臂軟管根部的抽吸問題,嚴重影響了整個除塵和車間空氣環境的效果。
焊接煙塵除塵器的整改措施
針對除塵設備存在的上述問題,廣州新銳環保技術創新部提出了焊接煙塵除塵器的改進方案,具體如下:
(1)吸管連接處存在的問題容易松動,吸盤容易脫落,主要原因是連接卡緊。在使用過程之中,我公司員工用力拖拽吸盤,會導致吸盤脫落。廣州市鑫瑞環保有限公司采用多夾一緊、增緊。
(2) 對工人進行正確使用吸臂的培訓,避免吸臂和吸口因強拉而脫落。及時清理灰塵,避免堵塞。
(3) 針對軟管材料損壞、斷裂的問題,選用厚阻燃材料代替原吸臂。
(4) 解決原吸臂根部的吸力壓扁問題具有重要意義。廣州新銳環保技術創新部經過幾次改進經驗研究,提出了解決問題的辦法,用吸油臂的厚度代替阻燃材料,同時增***鋼絲骨架的直徑,以增強吸管的剛度。
/經過整流或或通過焊接煙氣除塵器的上述改造,解決了焊接煙氣除塵器存在的問題,解決了吸力臂根部扁平抽吸的主要問題,增加了吸氣臂管路之中的負壓抽吸,提高了焊接煙塵除塵器的除塵凈化效率。現有的焊接煙塵除塵器運行正常,車間空氣環境得到了很***改善,達到了預期效果。在焊接環境之中,由于焊劑、電極芯和被高溫焊接的材料的熔化和蒸發,以及在空氣之中逸出并氧化和冷凝的非常細小的氣溶膠顆粒,即焊接煙霧,形成了***量的灰塵。
為了減少焊接煙塵對工作環境的污染,***外采用了***量的機械化、自動化焊接工藝。一些***家采用機器人焊接,不僅降低了勞動強度,提高了勞動生產率,而且保護了勞動者的健康。我***焊接機械化和自動化水平還很低,有待進一步提高。





